简体   |   EngLish

搜索
搜索
这是描述信息

新闻中心

自主革新降成本 巧改设备提效益

  • 分类:提质增效
  • 作者:龙清泉
  • 来源:3611公司
  • 发布时间:2017-08-03
  • 访问量:0

自主革新降成本 巧改设备提效益

  • 分类:提质增效
  • 作者:龙清泉
  • 来源:3611公司
  • 发布时间:2017-08-03
  • 访问量:0
详情

  年初,新兴重工3611公司丹江厂区接到环保局通知,停用冲天炉。使用电炉而且是高压电炉,对从事黑色铸造的一车间员工来说,是个新事物。车间现有的一台中频炉2008年安装,使用不到一个月,就因故障太多被迫停用,如今只有排除一切困难尽快恢复使用。

  面对750伏的高压炉,从生产工艺到实际操作,从设备保养到应急维修,车间员工从零 开始,抓紧学习。车间请厂家专业的技师进行设备操作保养维修等方面的培训,员工迅速掌握了操作要领。

  新设备故障多,车间都是晚上开炉,出现故障都在夜间,每次都会打电话向远在襄阳的厂家请教,小问题自己解决,大问题只有停产等第二天师傅过来维修。可是故障太频繁,维修成本居高不下,一次次的被迫停产。

  面对这些压力,一车间副主任兼党支部书记王聪华决心自学,攻克设备维修难关,节约维修成本,减少停工等待时间。接下来的日子,只要有空,王聪华就带着电工跑到炉子前,拿出手机搜索每个部件的工作原理和损坏原因。功夫不负有心人,经过两个多月的研究,王聪华发现设备有许多值得改进的地方。于是在网上购买了电接式温度计和自动上水阀,彻底改进降温水系统,电器部分增加了抗流电阻,总费用不到300元。

  端午节放假期间,王聪华在车间机电修配合下,从循环水到电器,对电炉进行全面改进。改进后,电炉水位自动控制,不需人工加水,水温自动控制电扇启停,避免人工加水时多时少,水温时高时低等对电器带来的损坏。

  改进前每天一次小故障、每星期一次大故障,改进后,设备已安全运行40多天,无故障记录,生产不耽误,配件不浪费。王聪华带领车间的员工,不等不靠,自己动手,自主革新,克服一个一个困难,为公司降本增效做出了应有的贡献。

扫二维码用手机看

版权所有:新兴重工集团有限公司   网站建设中企动力 北二分   京ICP备13001138号-3   网站留言

这是描述信息